隨著人口數(shù)量的不時(shí)增長(zhǎng),人們對(duì)水資源的需求量不時(shí)增加,人們生活產(chǎn)生的污水量也不時(shí)增加。在實(shí)踐范圍內(nèi),曾經(jīng)有很多地域的可用水資源面臨干涸,當(dāng)前開(kāi)辟可用水源的主要辦法是完成污水的處置再生和應(yīng)用。在污水處置廠改進(jìn)A2/O工藝中,應(yīng)用合理的處置技術(shù)使得污水到達(dá)可用水的相關(guān)規(guī)范,實(shí)在處理了當(dāng)前人類(lèi)用水難的問(wèn)題。
一、工程概略
某國(guó)際機(jī)場(chǎng)污水處置廠的設(shè)計(jì)處置范圍為1.2萬(wàn)m3/d,其處置量大約在6000m3/d,所用工藝為改進(jìn)型A2/O工藝。主要處置機(jī)場(chǎng)片區(qū)的航空器上的污水及生活污水。
二、改進(jìn)A2/O工藝流程及特性
改進(jìn)A2/O工藝流程
針對(duì)A2/O工藝中存在的缺乏停止改進(jìn),增加缺氧厭氧調(diào)理池,也就是回流污泥的預(yù)缺氧池,讓回流污泥先流入該反響池后進(jìn)入?yún)捬鯀^(qū)。此辦法能有效降低回流污泥帶給厭氧區(qū)的影響,同是還能控制混合回流的稀釋性,使脫氮效率得到加強(qiáng)。
2.2改進(jìn)A2/O工藝除磷脫氮原理及其特性
從沉淀池中流出的回流污泥以及10%的污水流入缺氧厭氧調(diào)理池,在池內(nèi),污泥中所包含的硝化菌會(huì)經(jīng)過(guò)污水中的硝態(tài)氮構(gòu)成一種硝化反響,把硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化成氮?dú)猓@樣能更好地完成前置脫氮,從而降低硝態(tài)氮對(duì)厭氧池形成的不良影響。不只如此,在回流污泥中所包含的溶解氧能經(jīng)過(guò)缺氧厭氧調(diào)理池對(duì)其停止去除,讓厭氧池的生物除磷效果及穩(wěn)定性得到保證。所以,改進(jìn)型A2/O工藝能把低負(fù)荷請(qǐng)求的生物脫氮及高負(fù)荷請(qǐng)求的生物除磷有效地分離起來(lái)。
三、主要構(gòu)筑物設(shè)計(jì)參數(shù)
進(jìn)水泵房及粗柵格
自帶封鎖罩格柵2臺(tái),柵條間為20mm的間隙,柵格寬度為1.4m,片面尺寸為7m×10m,有效水深控制在6m,經(jīng)過(guò)無(wú)軸螺旋保送機(jī)完成保送。進(jìn)水泵房設(shè)置潛水泵3臺(tái),2臺(tái)運(yùn)用1臺(tái)備用,其詳細(xì)參數(shù)為N=100kW,H=19m,Q=385L/s。
中細(xì)格柵及曝氣沉沙池
沉沙池的前邊和后邊需分別設(shè)置格柵1道,沉沙池后邊設(shè)置1道細(xì)格柵,前邊設(shè)置1道中格柵。細(xì)格柵和中格柵都將采用1備2用的方式停止設(shè)置,中格柵柵條間設(shè)置60mm的間隙,寬度設(shè)置為1.8m,細(xì)格柵柵條間設(shè)置30mm的間隙,寬度設(shè)置為2m,曝氣沉沙池將運(yùn)用地上式鋼筋混凝土池,其尺寸為H4.2×B8.4×L29.45(m),鼓風(fēng)機(jī)采用2臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī),1座備用1臺(tái)運(yùn)用,2套粗暴氣系統(tǒng),1臺(tái)沙水別離池。
水解酸化池
水解池設(shè)置1座,分為8格,其布水是經(jīng)過(guò)自動(dòng)脈沖完成,池中需設(shè)置排泥管2套。1套排泥管設(shè)置在水解池的底部,將支管延伸到泥斗之中,同時(shí)還能夠當(dāng)做放空管運(yùn)用,另一套設(shè)置在池子約中間位置完成穿孔排泥。應(yīng)用污泥螺桿泵將排泥泵送到污泥均質(zhì)池內(nèi)。水解池尺寸為H8.3×W15×L23(m),水力的停留時(shí)間大約為4h。
3.4改進(jìn)型A2/O生物池
設(shè)置2座生物池,共4組,每組能到達(dá)1.198m3出流量,單個(gè)生物池的尺寸為7m×45m×116.5m,控制在6m的有效水深,總?cè)莘e為122338m3,前置缺氧段為1.02HRT/h,有效容積為4884m3,厭氧段為1.52HRT/h,有效容積為52536m3,缺氧段為9.61HRT/h,有效容積為46042m3,好氧段為10.99HRT/h,有效容積為52536m3,后缺氧段為1.82HRT/h,有效容積為8721m3,后好氧段為0.61HRT/h,有效容積為2904m3,總停留時(shí)長(zhǎng)設(shè)計(jì)為25.53/h,水溫控制在12℃,總泥齡為22SRT/d,BODS污泥負(fù)荷為F/M=0.03kg/(kg?d),產(chǎn)泥率為Ex=1.3kgSS/kgBOD,懸浮固體的濃度為(MLSS)3.5g/L,標(biāo)總下的最大氧量需求為14000kg/d,均勻剩余污泥產(chǎn)量為2063kgO2/h。在后缺氧池、厭氧池中都將運(yùn)用進(jìn)口的潛水推進(jìn)器,數(shù)量為36臺(tái),D=2000mm,N=3.1kW,前置缺氧池中運(yùn)用6臺(tái)進(jìn)口潛水推進(jìn)器,D=1800mm,N=3.1kW。
采用7臺(tái)潛水軸流泵,1臺(tái)備用6臺(tái)運(yùn)用:N=15kW,H=1.3m,Q=2083m3/h,以此停止內(nèi)回流。曝氣經(jīng)過(guò)4臺(tái)單級(jí)高速離心鼓風(fēng)機(jī),1臺(tái)備用3臺(tái)運(yùn)用,設(shè)置10815個(gè)微孔曝氣頭,單個(gè)的充氧才能為每小時(shí)2m3。
二沉池
設(shè)置4座二沉池,運(yùn)用周邊出水、中心進(jìn)水的輻流式沉淀池。每個(gè)沉池的尺寸為H=5m,D=36m,池邊為4.5m的水深,該池最大流量為1.5m3/s,其外表負(fù)荷控制在1.33m3/(m2?h)。二沉池中的污泥排出需設(shè)置4臺(tái)單管吸泥機(jī)完成,其外表設(shè)置不銹鋼溢流堰4套,讓污水可以流入環(huán)形渠道,渠道底部需設(shè)置間距、大小不等的孔口,讓水流能沿整個(gè)沉淀池池周平均布水。
高效沉淀池
其深度處置單元主要是把沉淀、反響、混合等分離在一同的高效沉淀池,該池的最大流量設(shè)計(jì)為1.5m3/s。高效沉淀池設(shè)置1組,包含2池,其中斜管沉淀池、絮凝區(qū)、快速混合區(qū)。斜管沉淀池的尺寸為H7.2×B14.5×L14.5(m),斜管的直徑尺寸為80mm,L=1m,絮凝區(qū)設(shè)置2臺(tái)變頻絮凝攪拌機(jī),N=3kW,停留時(shí)間為8.7min,快速混合區(qū)設(shè)置2臺(tái)變頻混凝機(jī)械攪拌機(jī),N=7.5kW,停留時(shí)間為66s。
污泥脫水機(jī)房及加氯加藥間
在污泥脫水機(jī)房設(shè)置5臺(tái)帶式污泥濃縮脫水一體機(jī),B=2.5m,每臺(tái)脫水機(jī)都將配置1臺(tái)N=11kW,H=20m,Q=70m3/h的污泥投配泵,機(jī)房尺寸設(shè)置為H8.5×W22×L36.15(m),最大流量設(shè)置為1.5m3/s。采用濃縮脫水一體機(jī)后能到達(dá)80%的含水率,污泥體積為130m3/d,污泥全部經(jīng)過(guò)外運(yùn)填埋的方式停止處置。對(duì)加藥間及局部再生水處置加氯間采取合建處置。加藥間主要是為污水化學(xué)除磷提供絮凝劑,其投加點(diǎn)分別是深度處置車(chē)間、高效沉淀池中的機(jī)械混合池。所用的除磷藥劑為液態(tài)聚合鋁,所投加的藥劑量為40mg/L,藥劑的質(zhì)量濃度為11%,對(duì)其停止稀釋后停止投加,每天需停止藥劑配制二次,同時(shí)還能為高效沉淀池提供凝劑,其投加點(diǎn)主要是在絮凝區(qū),藥劑主要采用固體聚丙烯酞胺,所投加的藥劑量為1mg/L,藥劑的濃度為10%,投加方式為原液投加。補(bǔ)氯的投加量為2mg/L,后加氯的投加量為10mg/L。
四、運(yùn)轉(zhuǎn)效果剖析
改進(jìn)型A2/O工藝的強(qiáng)化脫氮除磷效果剖析
多形式運(yùn)轉(zhuǎn)方式及兩點(diǎn)進(jìn)水經(jīng)過(guò)改進(jìn)型A2/O工藝,其除磷脫氮效果十分明顯,經(jīng)過(guò)在生物池后端設(shè)置缺氧池的方式,能構(gòu)成前置缺氧池、厭氧池、缺氧池以用后缺氧池的多單元強(qiáng)化脫氮系統(tǒng),在缺氧池中投加20mg/L的乙酸,能為反硝化提供碳源,其出水NT能到達(dá)8.4mg/L的濃度,兩點(diǎn)進(jìn)水的方式能有效控制污泥回流硝酸鹽形成的厭氧池影響,讓生物池的除磷效果大大加強(qiáng),其生物池末端的總磷能有效地控制在0.9mg/L,將液態(tài)聚合鋁投加到深度處置單元中能物化除磷,其出水TP能控制在0.31mg/L,與傳統(tǒng)的A2/O工藝比照,其去除效率更高。
前置缺氧池強(qiáng)化脫氮效果剖析
經(jīng)過(guò)改進(jìn)型A2/O工藝在生物池前端設(shè)置相應(yīng)的前置缺氧池,能控制污泥回流中產(chǎn)生的高濃度硝酸鹽,其回流量是總進(jìn)水量的75%,經(jīng)過(guò)圖2能夠看出,外回流的硝態(tài)氮均勻質(zhì)量濃度為9.89mg/L,經(jīng)過(guò)前置缺氧池以后,其末端硝氮均勻質(zhì)量濃度控制在10.3mg/L,氮的均勻去除率能到達(dá)82.3%。
五、總結(jié)
經(jīng)過(guò)上述剖析得知,改進(jìn)型A2/O工藝對(duì)污水處置有著顯著效果,其能依據(jù)進(jìn)出水的水質(zhì)狀況對(duì)其運(yùn)轉(zhuǎn)形式停止靈敏的調(diào)理,且其控制性較強(qiáng),操作靈敏,值得推行應(yīng)用。